單轉(zhuǎn)子不可逆φ1600×1600錘式破碎機(jī)多用于礦山第二破碎。隨著技術(shù)進(jìn)步,此機(jī)型已逐步被淘汰。但在一些老廠仍有繼續(xù)使用者并對其作出不同的改進(jìn)。根據(jù)使用經(jīng)驗(yàn),把該機(jī)的蓖條作為改造目標(biāo),可大幅度的提高破碎效率。
1蓖條存在的問題
1.1細(xì)長桿蓖條易彎曲、變形折斷。
1.2蓖條兩端單擺浮擁地架在襯板的凸緣上。重心高,不租定,不能防止蓖條的跳動(dòng)。在使用中極易發(fā)生“掃膛”事故。
1.3在使用中,錘頭越磨越短,蓖條越磨越低,兩者之間的間隙越來越大。由于安裝方法的缺陷,徑向間隙無法調(diào)整。
1.4蓖條排料角度小,阻力大。
1.5蓖條呈弧形排列,在末端用直角形壓鐵壓住28根蓖條,緊固不可靠。針對上述缺點(diǎn).做了如下改進(jìn)。
1.6把長蓖條改成短蓖條,提高了蓖條的強(qiáng)度。頭部制成槽形,含住支架的凸緣,重心低,安裝穩(wěn)定,能防止蓖條上竄下跳。
2.三片支架用A、B兩軸連接。兩個(gè)軸可以上下、前后移動(dòng),調(diào)整徑向間隙。用螺栓和壓板緊固蓖條,比壓角可靠。
3.改進(jìn)后蓖條斷面,加大了前角у有利于排料;增加的后角α有利于破碎。改造工作從1996年12月20日動(dòng)工,到月底完成。全部工作由本礦職工承擔(dān),所需外協(xié)件僅2萬元不到。運(yùn)行后經(jīng)過陸續(xù)完善,到目前為止運(yùn)轉(zhuǎn)悄況良好。為了充分發(fā)揮錘式機(jī)的生產(chǎn)能力,還采取了其它一些技術(shù)措施。如:在破碎機(jī)人口處增加棒條篩,合格料直接排出,不必經(jīng)過破碎腔;相應(yīng)地提高膠帶輸送機(jī)的運(yùn)行速度等,都取得了良好的效果,使整個(gè)生產(chǎn)線的產(chǎn)量和效率均有大幅度提高,滿足了水泥廠對礦石的需求。
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