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水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的優(yōu)化改造

2016-06-13來源:環(huán)球破碎機(jī)網(wǎng)

  渤海水泥(葫蘆島)有限公司有兩套輥壓機(jī)+V型選粉機(jī)+管磨機(jī)+高效選粉機(jī)組成的聯(lián)合粉磨系統(tǒng),單套粉磨系統(tǒng)設(shè)計年產(chǎn)量為100萬噸,生產(chǎn)P˙O42.5和P˙S˙A32.5水泥,運(yùn)轉(zhuǎn)幾年來,針對系統(tǒng)存在的問題,我們進(jìn)行了一系列的節(jié)能改造。

  1原設(shè)計生產(chǎn)工藝流程及主機(jī)配置
  水泥原料有熟料、水渣、爐渣、沸石、石灰石和脫硫石膏,改造前水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)工藝流程見圖1,主機(jī)配置情況見表1。
  2存在的問題及解決措施
  2.1旁路循環(huán)系統(tǒng)影響輥壓機(jī)正常運(yùn)行
  試生產(chǎn)初期,金屬探測儀由于質(zhì)量原因,很容易受周圍信號干擾,頻繁報警,使物料頻繁通過旁路循環(huán)系統(tǒng),大大地影響了輥壓機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。同時,因循環(huán)提升機(jī)出口皮帶輸送機(jī)及輸送廢渣的皮帶輸送機(jī)輸送量大、細(xì)粉多及運(yùn)行速度快,加上北方氣候干燥風(fēng)大,粉塵飛揚(yáng)及物料灑落情況非常嚴(yán)重,工人工作環(huán)境惡劣,勞動強(qiáng)度大。
  解決措施:
  1)拆除循環(huán)提升機(jī)出口皮帶機(jī)、金屬探測儀和三通閥,出口物料通過鑲砌了襯板的溜子直接進(jìn)入V型選粉機(jī)入口,并且在該溜子上安裝管道式除鐵器,型號為RCGZ-800,確保輥壓機(jī)的安全性;拆除了廢渣倉旁路系統(tǒng),從根本上解決了車間粉塵污染及工人勞動強(qiáng)度大的問題。
  2)采購了質(zhì)量優(yōu)良的金屬探測儀,安裝在從配料站出來的混合料皮帶機(jī)上,位置在除鐵器后面,通過學(xué)習(xí)其他廠家經(jīng)驗,把金屬探測儀的靈敏度調(diào)整為:金屬塊<40mm時,設(shè)定金屬探測儀與皮帶機(jī)信號連鎖,當(dāng)有>40mm的金屬物件通過時,金屬探測儀報警,輸送帶自動跳停,崗位工人立即揀出金屬物,運(yùn)行效果非常好。改造后工藝流程見圖2。
  2.2輥壓機(jī)兩輥輥縫超差大導(dǎo)致跳停頻繁
  輥壓機(jī)跳停頻繁,最多一班跳停十多次,表現(xiàn)為兩輥輥縫超差(≥20mm)、電流超差(≥14A)跳停,嚴(yán)重影響了系統(tǒng)的正常運(yùn)行,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,因輥壓機(jī)跳停造成水泥磨停機(jī)占水泥磨總停機(jī)的60%~70%。主要原因:
  1)混合材沸石中>75mm的物料較多,大約占到20%以上,使輥壓機(jī)產(chǎn)生振動,造成輥縫偏差大跳停。
  2)輥壓機(jī)閉路系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)量大,細(xì)粉含量過多,造成喂料不均勻,稱重倉頻繁“沖料”,輥壓機(jī)上方不能形成穩(wěn)定的料柱,使稱重倉失去靠物料重力強(qiáng)制喂料的功能,細(xì)料下卸過快,輥子壓力波動大,造成輥縫偏差大引起跳停;同時,由于內(nèi)循環(huán)量大,循環(huán)提升機(jī)負(fù)荷增大,提升能力明顯不足,限制了系統(tǒng)產(chǎn)量的提高。造成此現(xiàn)象的原因:①從配料站來的大顆粒物料與經(jīng)過輥壓機(jī)擠壓后的料餅一同進(jìn)入V型選粉機(jī),形成了較厚的料幕,大顆粒物料(>35mm)不但降低選粉機(jī)的分級效率,而且對V型選粉機(jī)內(nèi)的撒料裝置、導(dǎo)流板等磨損嚴(yán)重,更加劇了分級效率的下降;②旋風(fēng)分離器由于磨損,漏風(fēng)嚴(yán)重,不但選粉效率很低,而且周圍環(huán)境惡劣。
  3)輥壓機(jī)進(jìn)料閥門運(yùn)行不穩(wěn),進(jìn)料開度調(diào)節(jié)不靈活,導(dǎo)致輥縫偏差大而跳停。造成此現(xiàn)象的原因是原設(shè)計輥壓機(jī)進(jìn)料裝置為單進(jìn)料推桿控制,而單進(jìn)料推桿的工作原理是物料落在定輥上,再由輥子運(yùn)動產(chǎn)生的圓周力把物料帶入拉入角進(jìn)行破碎,且在此過程中對物料的粒度非常敏感,如果進(jìn)料開度調(diào)整不好,就很容易導(dǎo)致輥壓機(jī)因電流、輥縫超差而跳停。
  解決措施:
  1)要求供應(yīng)商供貨時沸石的粒徑必須滿足設(shè)計要求,即<45mm占95%以上,最大75mm,進(jìn)廠物料一車一檢,有專人管理,不滿足粒度指標(biāo)拒收。
  2)在入料地坑上鋪設(shè)篦條,篦縫間隙70mm×70mm。
  3)在配料皮帶頭部合適的地方,安裝了2臺NE200×25.12m提升機(jī)(每磨一臺),單臺提升能力210m?/h。改造后,從配料站輸送來的物料直接進(jìn)入穩(wěn)流倉,這樣不但提高了V型選粉機(jī)分級效率,而且減輕了循環(huán)提升機(jī)負(fù)荷,見圖2。
  4)在雙筒旋風(fēng)分離器內(nèi)筒鑲砌了耐磨陶瓷片,經(jīng)過兩年的運(yùn)轉(zhuǎn),效果非常好。
  5)把輥壓機(jī)進(jìn)料控制閥門由原設(shè)計的單進(jìn)料推桿改為雙進(jìn)料推桿控制。雙進(jìn)料推桿是通過雙流量調(diào)節(jié)板進(jìn)行對物料通過量的調(diào)整來控制進(jìn)入輥壓機(jī)的物料多少,且其進(jìn)料方式是直接進(jìn)入輥壓機(jī)的兩輥之間,此喂料方式也叫沖擊式喂料,同時這種進(jìn)料方式也降低了輥壓機(jī)對喂料粒度的敏感性。通過上述一系列的改造,徹底解決了輥壓機(jī)頻繁跳?,F(xiàn)象,輥壓機(jī)循環(huán)系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),1號水泥磨系統(tǒng)曾創(chuàng)造過連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)28天的公司記錄。
  2.3磨內(nèi)過粉磨嚴(yán)重導(dǎo)致產(chǎn)量下降
  磨內(nèi)過粉磨現(xiàn)象嚴(yán)重,研磨體和襯板的表面被細(xì)粉所黏附,形成“緩沖墊層”,降低了研磨體對物料的沖擊研磨作用,磨機(jī)產(chǎn)量低。
  解決措施:
  1)提高O-Sepa選粉機(jī)的選粉效率,及時將合格細(xì)粉作為成品選出。即:將三次風(fēng)進(jìn)風(fēng)閥全部打開(原來只開50%左右),使進(jìn)入選粉機(jī)的物料進(jìn)行有效地二次分選。
  2)提高磨內(nèi)風(fēng)速,合格細(xì)粉及時隨風(fēng)帶走。原來磨尾袋除塵器阻力經(jīng)常在2000Pa左右,出磨管道壓力-500Pa左右,磨內(nèi)抽力小,細(xì)粉多。采取的措施:一是嚴(yán)格控制入磨物料水分≤2.0%(原來≤4.0%),減少糊袋;二是定期更換濾袋。這兩項措施采用后,除塵器阻力控制在1400~1600Pa,出磨管道壓力在-700~-900Pa,磨內(nèi)抽力變大,流速加快。
  3)循環(huán)風(fēng)機(jī)余風(fēng)除塵器的回灰直接作為成品,不入磨,見圖2。
  通過技術(shù)部門連續(xù)3天對輥壓機(jī)閉路系統(tǒng)循環(huán)風(fēng)機(jī)的余風(fēng)除塵器回灰取樣分析,45μm篩余分析及比表面積測定結(jié)果見表2。
  從表2可以看出,回灰的細(xì)度數(shù)據(jù)完全滿足公司對水泥細(xì)度的考核指標(biāo)。渤海水泥(葫蘆島)公司對P˙O42.5水泥細(xì)度的考核指標(biāo):45μm篩篩余<5%,比表面積≥320m?/kg。通過改造,余風(fēng)除塵器回灰通過增加的GX315×13.5m螺旋輸送機(jī),直接輸送進(jìn)入水泥成品斜槽中,通過測算,不但單臺磨增加水泥產(chǎn)量15t/h左右,而且緩解了磨內(nèi)過粉磨現(xiàn)象。
  2.4磨頭冒灰
  一段時間內(nèi)在水泥磨中控操作過程中,磨尾負(fù)壓增速較快,有時可達(dá)到-2000Pa以上,磨頭負(fù)壓逐漸變?yōu)榱慊蛘龎海ヮ^開始冒灰,磨操作員立即減料,有時甚至必須停磨,此現(xiàn)象發(fā)生較頻繁,嚴(yán)重影響了磨機(jī)產(chǎn)量的提高。
  解決措施:
  1)一倉襯板由階梯襯板改為雙曲面襯板,提高了研磨體的自動分級效果,研磨效率得到了提高;
  2)一、二倉之間的隔倉板篩板篦縫由2mm改為6mm,增大了磨內(nèi)通風(fēng)面積,增加了物料流速;
  3)調(diào)整了研磨體級配(見表3),增加了大規(guī)格研磨體級配,調(diào)整后平均球徑一倉由27.98mm提高到31.38mm,二倉由13.31mm提高到16.54mm。
  改造后,磨內(nèi)物料流速加快,既緩解了過粉磨現(xiàn)象,也遏制了磨頭返料現(xiàn)象的發(fā)生。
  3改造后的效果
  工藝流程得到了簡化,車間環(huán)境得到了很大改善,工人的勞動強(qiáng)度大大降低。單臺磨定額原來生產(chǎn)P˙O42.5水泥130t/h左右、P˙S˙A32.5水泥160t/h左右、水泥綜合電耗30kWh/t左右,改造后穩(wěn)定在P˙O42.5水泥160t/h左右、P˙S˙A32.5水泥200t/h左右、水泥綜合電耗在28.5kWh/t以下,提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

責(zé)任編輯:宋欣
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