我公司一線水泥制備采用帶輥壓機的聯合粉磨系統,配?4.2m×13m水泥磨和 N3000 型 O-Sepa 選粉機,輥壓機系統為HFCG150-100型輥壓機和SF6000-1400型打散分級機。
1 存在問題
自 2010 年 11 月試生產以來,篩余細度合格率均在90%以上,且能得到有效控制,但在 2013 年 5 月初,有客戶反映水泥成品內有1~2mm大小的顆粒,同時水泥臺時產量較低,當月平均產量只有125t/h,系統風機風門最大只能開到 75% ,一旦超過75%,水泥細度就達不到指標要求,將選粉機頻率由31Hz 提高至34Hz,情況仍不見好轉,當時熟料和其他混合材未發生變化。
2 原因分析
?。?)在試生產期間為了防止粗粉斜槽輸送余風無法排出造成斜槽堵塞,將一根DN150的收塵風管連接到主收塵器上,并安裝蝶閥調節風量。在后期運行過程中發現沒有風管時斜槽依然運行正常,遂將蝶閥關閉,但時間長了蝶閥磨損比較厲害,可能存在漏風導致粗顆粒進入選粉機的情況。
?。?)選粉機密封環磨損,導致選粉機內風短路,部分未經分選的粗顆粒被風直接帶進轉子內。進入選粉機內檢查發現,選粉機的迷宮式密封環的中環 、內環已經磨損了20~30mm,從密封處檢查到有粗顆粒存在,選粉機密封環的磨損可能為水泥跑粗的主要原因。
3 處理措施
?。?)將粗粉斜槽連接主收塵器的收塵風管堵死,降低粗粉進入成品的可能性。
?。?)對密封環進行改造,拆除原殼體最內圈使用效果差的密封環,重新制作密封裝置(見圖1),處理后新增部件之間縫隙只有4~5mm,風無法從撒料盤將粗顆粒物料抽到轉子內,既可保障成品質量,又能減少密封環的磨損。
(3)加大冷風閥的開度,由原來的 50%左右增大至 100%,延長物料在磨內的研磨時間,從而減少出磨1~2mm 顆粒物料進入選粉機的量。調整
磨機研磨體級配,降低一、二倉研磨體平均球徑,使出磨水泥 80μm篩篩余從15%左右降至12%左右。
4 效果
經過 2 天的處理,并經空載試驗,選粉機負荷正常,選粉機頻率降至29Hz,連續對粗粉斜槽取樣,未發現有 1~2mm 顆粒料出現,細度也能滿足指標要求,磨機臺時產量也提至140t/h以上。