1.碎礦系統的設計原則及改造
1.1設計原則
(1)遵守“多碎少磨”的選礦設計理念,降低入磨粉礦粒度,設計碎礦產品粒度-10mm的≥95%。
(2)碎礦系統開車時間控制在18h左右,碎礦系統小時處理能力達到260t以上,保證碎礦系統設備有充足的時間進行維修和維護。
(3)采用當今先進的碎礦設備,提高選礦設備生產效率和自動化水平。
1.2改造措施
(1)振動給礦 ZZF5.6×1.2-12°/5.5×2型振動放礦機由于角度較小,給礦能力不足,故安裝1臺傾角為15°的ZZF5.6×1.2型振動放礦機以滿足給礦需要。
(2)破碎機換型 原中碎破碎機更換為諾德伯格HP300型標準圓錐破碎機,原細碎破碎機更換為諾德伯格HP4型短頭圓錐破碎機。
(3)振動篩換型 YA1848型單層圓振動篩更換為2YA2460型雙層圓振動篩,振動篩上層篩孔為25mm×30mm,下層篩孔為10mm×10mm。2臺篩子下層篩均為聚氨酯編網,增加了篩子的篩分效率。(4)帶式輸送機改造 原破碎帶式輸送機均為1500t/d系統配置,增產到4000t/d后,帶式輸送機運輸能力及膠帶支架強度均不能滿足生產需要。
為此,制定如下改造方案:
①2,3,4號帶式輸送機更換減速機,提高膠帶轉速,由原來的1.25m/s提高到1.97m/s;
②對膠帶支架進行加固處理。
2.改造后的問題和措施
細碎HP4型圓錐破碎機由于循環負荷過大,出現電流過大,甚至達到了警戒電流500A。造成破碎機循環負荷過大的主要原因有:
①中碎HP300型圓錐破碎機破碎效率偏低,由于井下粗碎產品粒度過大,造成破碎機達不到擠滿給礦,運轉電流長期處于120A左右的較低狀態運行;
②由于4號帶式輸送機帶速提高,造成進入閉路篩分的物料流速提高,篩分時間縮短,影響篩子的篩分效率。
針對以上問題,采取了以下2項改造措施,使HP4型圓錐破碎機電流明顯下降,基本穩定在300A左右,從而有效地保證了生產的穩定進行。
(1)嚴格控制粗碎產品粒度,確保≤200mm,并在原礦倉處新加1臺錘式破碎機用于破碎大塊礦石,合理調整HP300型與HP4型2臺破碎機的排礦口,均衡負荷率。
(2)閉路篩分給礦漏斗分料臺鋪設橡膠襯板,用于延緩礦石流速。同時調整振動篩上層篩孔徑,變為20mm×25mm,合理分配上、下層篩負荷率,進而提高篩子篩分效率,篩分效率由以前的60%提高到85%
3.結語
金礦破碎系統擴建改造后,已經運轉1年多,基本達到了設計要求,碎礦產品粒度達到-10mm的≥95%,破碎系統處理能力達到260t/h以上。
目前破碎系統開車時間可以控制在18h左右,設備維護修理有了時間保證,促進了設備的良好運行,減少了設備故障;破碎噸礦電耗從改造前的2.68kW·h/t逐步下降到目前的2.1kW·h/t,每年可節省電費50余萬元。同時,破碎系統的成功改造為選礦車間磨浮系統4000t/d順利達產創造了前提條件。
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