1.改進前的2種拆卸方法
第1種方法。用六角螺栓先將右拆卸板與錐套固定好,然后再將拆卸裝置與另一塊拆卸板固定好,用扳手順時針擰動中間高強度六角螺栓,對錐套產生壓力,使錐套自動脫落。但是,由于井下環境潮濕鋼板生銹嚴重,附著力比較大時錐套容易粘死,因此這種拆卸方法不太適用。
改進前的2種拆卸方法第1種方法。用六角螺栓先將右拆卸板與錐套固定好,然后再將拆卸裝置與另一塊拆卸板固定好,用扳手順時針擰動中間高強度六角螺栓,對錐套產生壓力,使錐套自動脫落。但是,由于井下環境潮濕鋼板生銹嚴重,附著力比較大時錐套容易粘下拆卸裝置用螺栓固定好,然后再用螺栓將下拆卸裝置和錐套固定好,最后在上拆卸裝置下方安裝一個小型液壓千斤頂,通過千斤頂給上拆卸裝置一個力,這個力反作用于錐套,使其脫落。這種方法要求拆卸零件時必須保證整個錘軸垂直放置,但因煤礦維修車間條件有限,經過一段時間的操作發現這種方法也不太理想。
2.改進后的拆卸方法
總結以上2種拆卸方法的經驗教訓,查閱一些資料,經過反復試驗,設計了一個外徑為248mm的大絲圈。該絲圈采用ZQ45#鑄鋼材料,在其內部加工M190×3的內螺紋。其工作原理是:在拆卸錐套時,先將其與第45頁圖4中錐套外螺紋(組裝時在其外周已經加工上去的螺紋)相互嚙合,產生結合力,然后用釘錘輕輕敲擊絲圈外牙,慢慢地錐套移動與錘軸分離,這就達到了拆卸目的。
3.改進后產生的效益
該絲圈結構簡單,工藝一般,加工和材料費用只需300元左右,而2盤3113734軸承和2件錐套加起來成本費用將近7000元,而且1件絲圈能重復使用最低10次,這樣一次性節約資金7萬元。該項設計經井下操作及地面維修使用后,其結構合理,使用效率高,經機修車間3a多的維修實踐證明,可以提高效率10倍。該項設計亦可推廣使用于同類結構設備的維修中。
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