1 存在問題
我公司一條 2 500t/d 熟料生產(chǎn)線于 1998 年建成投產(chǎn),該生產(chǎn)線有 3 個熟料庫,熟料庫頂?shù)妮斔驮O(shè)備為封閉式拉鏈機(jī),見圖 1。 在長期運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),斜拉鏈入熟料庫下料溜子經(jīng)常磨漏造成物料灑漏,熟料庫頂平拉鏈頂部經(jīng)常冒灰,產(chǎn)生揚(yáng)塵,熟料出庫斗式
提升機(jī)頭輪下料點(diǎn)揚(yáng)塵大。
針對以上問題,我公司積極查找原因,制定技改方案并進(jìn)行了改造,改造后取得了明顯的效果,現(xiàn)將改造經(jīng)驗介紹如下。
2 入熟料庫下料溜子的改造
原因分析:下料溜子為斜溜子,熟料的長時間沖刷嚴(yán)重磨損溜子。
改造措施:將直溜子改為分叉式溜子,入料點(diǎn)由拉鏈機(jī)頂端改為兩側(cè)下料, 大大減少了下料的沖擊力,并在溜子內(nèi)部鑲嵌
襯板,減少溜子的磨損,同時也延長了鏈條的使用壽命,見圖 2。
3 熟料庫頂平拉鏈的降塵改造
原因分析:熟料庫頂?shù)某龎m器在設(shè)計安裝時均未考慮平拉鏈機(jī)的收塵,故當(dāng)熟料進(jìn)三號庫時,一、二號庫的下料閘板處于閉死狀態(tài), 拉鏈機(jī)內(nèi)沒有負(fù)壓,粉塵就會隨氣流從拉鏈機(jī)上端冒出。
改造措施:因熟料下料口位于一號庫上,產(chǎn)生的含塵氣流較大,故一號庫做兩根連通管,其中底部位于一號庫入庫口, 上端連接拉鏈頂端的下料點(diǎn)前后。連接處做攏風(fēng)罩增加氣流循環(huán)面積。
4 熟料出庫斗式提升機(jī)頭輪及下料點(diǎn)的改造
原因分析:收塵點(diǎn)距離下料點(diǎn)過遠(yuǎn),收塵效果不理想;該點(diǎn)位為單機(jī)布袋除塵器,配置過??;頭輪處在設(shè)計時沒有收塵點(diǎn)位,斗式提升機(jī)提產(chǎn)改造后,容易產(chǎn)生揚(yáng)塵。
改造措施:
1)增加收塵點(diǎn)位:原單機(jī)除塵器仍保留,將 3 號熟料庫頂單機(jī)除塵器替換為四室除塵器,該除塵器包含的收塵點(diǎn)位有 3 號熟料庫的收塵,斗式提升機(jī)頭輪的收塵,斗式提升機(jī)下料點(diǎn)處的收塵,汽車散裝的收塵。
2)更換下料點(diǎn)位置:將原有收塵管和新增收塵管均焊接在同一攏風(fēng)罩上,且靠近下料點(diǎn)。
3)為保證良好的收塵效果和節(jié)約能耗,在每個收塵管上均安裝了蝶閥,對不運(yùn)行的點(diǎn)位進(jìn)行關(guān)閉。熟料出庫下料點(diǎn)改造見圖 3。
5 改造效果
上述一系列的改造使整個熟料輸送系統(tǒng)的揚(yáng)塵問題得到了有效治理,現(xiàn)場環(huán)境得到了明顯的改善。