某選礦廠粗破設(shè)備主機(jī)為早期生產(chǎn)的簡(jiǎn)擺式顎式破碎機(jī),與后來(lái)問(wèn)世的復(fù)擺式顎式破碎機(jī)相比,臺(tái)效低,故障率高,而該廠又不考慮再投資購(gòu)置新的設(shè)備,想通過(guò)系統(tǒng)改造進(jìn)行臺(tái)效的提高。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的分析研究,該選礦廠即刻行動(dòng)起來(lái)。
一、原因分析
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和分析,該廠認(rèn)為造成臺(tái)效偏低的原因有2個(gè)方面。
1、主機(jī)入量大排量小,重復(fù)破碎次數(shù)多,特別是粒度適中的礦石進(jìn)人主機(jī)后,不僅加大了主機(jī)工作強(qiáng)度,而且經(jīng)破碎后成材率明顯降低。
2、系統(tǒng)性能匹配不合理,如果想提高主機(jī)的破碎效率需加大顎口,其結(jié)果是回破量大,而回破能力有限,待機(jī)回破時(shí)間長(zhǎng),對(duì)生產(chǎn)影響大;如果減少回破量,需縮小主機(jī)排礦口寬度,則主機(jī)破碎臺(tái)效低。
綜合以上2個(gè)方面,需進(jìn)行系統(tǒng)改造,才能達(dá)到提高臺(tái)效的目的。
二、可行性研究
1、主機(jī)排礦口寬度
該主機(jī)現(xiàn)排礦口寬度為140mm(最小寬度為130mm)。由于設(shè)計(jì)方面的缺陷,排礦口小于135mm時(shí),不僅臺(tái)效降低,而且顎破機(jī)鉗角偏大,前后推力板受力劇變,易造成推力板斷裂。所以排礦口寬度只能保持在135mm以上,尚有可調(diào)余地。
2、破碎前篩分
在破碎前如果安裝一間隔為135mm(排礦口寬度135mm)的條篩,可提高篩分出18.9%的原礦,主機(jī)工作強(qiáng)度將明顯降低;同時(shí)由于減少了單位時(shí)間
破碎機(jī)內(nèi)的物料,降低了原礦的重復(fù)擠壓次數(shù),成品率和臺(tái)效都會(huì)提高。
從空間上看,在主機(jī)前、板式給礦機(jī)端部有1.5m空間,可將板式給礦機(jī)延長(zhǎng)lm,安裝水平長(zhǎng)度為lm的條篩。
三、技術(shù)參數(shù)的確定
1、排礦口尺寸的確定
按照最小可調(diào)寬度取135mm。
2、條篩尺寸及安裝參數(shù)的確定
?。?)傾料角的測(cè)算。石灰石最大安息角45°,考慮到?jīng)_力作用,條篩傾角取45°;
(2)條篩寬度和長(zhǎng)度確定。水平投影長(zhǎng)度lm,則條篩真實(shí)長(zhǎng)度為1.4m;寬度以板式給礦機(jī)寬度為準(zhǔn);
(3)篩孔寬度按排礦口寬度135取值;
?。?)條篩材料利用標(biāo)準(zhǔn)廢道軌,寬面向上以防堵塞。
3、破碎系統(tǒng)生產(chǎn)能力確定
生產(chǎn)能力為280t/h,再加上條篩篩分出的18.9%,破碎系統(tǒng)理論臺(tái)效為330t/h,修正系數(shù)按80%計(jì)算,實(shí)際臺(tái)效可達(dá)260t/h。
4、皮帶運(yùn)輸速度的確定
由于改造后破碎系統(tǒng)臺(tái)效提高了73%,皮帶運(yùn)輸速度按同比提高。
通過(guò)分析及改造數(shù)據(jù)確定,該廠進(jìn)行了相應(yīng)的系統(tǒng)改造,并將原有工藝流程進(jìn)行了稍許變動(dòng),最終效果較理想,臺(tái)效提高80%,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間降低了50%,且故障率降低,總的來(lái)說(shuō),綜合效率顯著。(轉(zhuǎn)自紅星
機(jī)械)