問(wèn)題的提出尖山選礦過(guò)程控制投用后,在正常的生產(chǎn)過(guò)程中還存在以下不足:
?。╨)礦石性質(zhì)變化時(shí),自動(dòng)控制應(yīng)適時(shí)干預(yù),但生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的配套設(shè)備中有半數(shù)為非調(diào)頻的園盤給料機(jī),對(duì)易磨礦和難磨礦,單臺(tái)調(diào)速園盤給料機(jī)的調(diào)整不能滿足球磨機(jī)給礦量增大和降但的需求,需人工進(jìn)行調(diào)節(jié),自動(dòng)很難奏效,而且滯后性很大。
(2)尖山選礦生產(chǎn)實(shí)施質(zhì)量否決,單靠現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝和過(guò)程自動(dòng)控制還不能完全保證產(chǎn)品質(zhì)量即精礦粉品位的合格率。
改進(jìn)措施:
?。╨)只需把給礦園盤全部改為可變頻調(diào)速的,這樣礦石性質(zhì)發(fā)生變化時(shí)就可作快速調(diào)整,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制的實(shí)時(shí)性。
?。?)精礦品位作為最重要的技術(shù)指標(biāo)參與到整個(gè)過(guò)程控制之中,只要利用1臺(tái)性能可靠的品位分析儀即可,其它可充分利用現(xiàn)有設(shè)備。
其工作原理是;當(dāng)精礦品位上升或下降時(shí),品位分析儀檢測(cè)到的精礦品位A與品位設(shè)定值A(chǔ).
產(chǎn)生偏差a,由于提升高度較大,鋼絲繩必須采用雙層纏繞,造成筒殼受壓縮應(yīng)力較大,為了維持絞車的正常運(yùn)行,曾多次在裂紋的端頭采用鉆截止孔的方法,未能得到有效控制達(dá)到調(diào)節(jié)精礦品位的目的。
如果品1問(wèn)題的提出徐州礦務(wù)集團(tuán)公司董莊煤礦主井提升機(jī)型號(hào)為XKJZ、3.5一1.7B,卷筒原采用木質(zhì)襯板,提升繩雙層纏繞。
1989年12月改造為帶機(jī)制螺旋繩槽的鋼卷筒,仍為雙層纏繞。
1992年2月發(fā)現(xiàn)筒殼多處開(kāi)裂,開(kāi)裂的位置都是從過(guò)渡塊起第9一1圈卷筒兩對(duì)口處向兩邊沿周向延伸。
分析其原因:一是經(jīng)常超載運(yùn)行,使最大靜張力和靜張力差均達(dá)到絞車的極限值。
二是由于提升高度較大,鋼絲繩必須采用雙層纏繞,造成筒殼受壓縮應(yīng)力較大,為了維持絞車的正常運(yùn)行,曾多次在裂紋的端頭采用鉆截止孔的方法,未能得到有效控制。
同時(shí)先后4次對(duì)卷筒實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)加固處理(由于無(wú)法消除焊接應(yīng)力,加固運(yùn)行一段時(shí)間后,其加固支撐件和卷筒板之間就出現(xiàn)開(kāi)焊現(xiàn)象,且裂紋日趨嚴(yán)重,導(dǎo)致卷筒板發(fā)生內(nèi)陷、變形,裂縫錯(cuò)口)。
到1998年3月份,通過(guò)測(cè)量發(fā)現(xiàn)卷筒板內(nèi)陷處最深已達(dá)1sm,提升鋼絲繩斷絲加劇,運(yùn)行時(shí)鋼絲繩及提升容器顫動(dòng),嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)。
針對(duì)上述問(wèn)題,決定對(duì)該提升機(jī)卷筒實(shí)施技術(shù)改造。
改造方案針對(duì)卷筒嚴(yán)重開(kāi)裂、變形問(wèn)題,提出3種改造方案:方案l:重新更換一套相同的帶機(jī)制螺旋繩槽的鋼卷筒,仍采用雙層纏繞。
此方案可解決卷筒開(kāi)裂問(wèn)題,制造、改造周期約3個(gè)月,投入資金約50萬(wàn)元。
方案2:更換普通帶襯木滾筒。
此方案需投人資金40余萬(wàn)元,且需周期性更換襯木方案3:在鋼卷筒上直接敷設(shè)工程塑料襯板,在筒殼與塑料襯板間(卷筒內(nèi)陷、卷筒不園、原卷筒繩槽形成的空間)充填聚氨20余萬(wàn)元。
經(jīng)過(guò)反復(fù)論證后,脂材料;加大卷筒直徑,實(shí)現(xiàn)提升繩單層決定采用方案3。
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