鶴煤六礦:煤泥里“淘金”月創(chuàng)效益近百萬
2018-09-11來源:環(huán)球破碎機網(wǎng)
9月4日8點班,原本安靜的鶴煤六礦洗煤廠浮選車間,這會兒卻異常忙碌,從煤泥坑通過潛水泵直接抽出來的煤泥水,源源不斷地輸送到浮選設(shè)備中,通過浮選工藝直接產(chǎn)出精煤的同時,壓濾機壓出的煤泥塊兒大小不一地從濾板依次而出。
據(jù)該礦洗煤廠副廠長唐曉莉介紹:自7月份將煤泥物料應(yīng)用浮選工藝以來,每天可處理煤泥物料100噸,通過浮選工藝可浮選出精煤40噸,精煤現(xiàn)在銷售價格一噸是980元左右,而之前煤泥物料價格一噸只有307元,效益增加的數(shù)額相當(dāng)可觀。
煤泥物料里能淘出“真金白銀”,增加企業(yè)效益的同時,又達(dá)到了節(jié)能環(huán)保的要求,實現(xiàn)了“雙贏”。而在此以前,煤泥物料都是通過煤泥坑進(jìn)行天然晾曬、人工清挖的方式進(jìn)行處理,不僅受氣候、天氣等自然因素限制較多,鏟車在清理端煤時存在較大安全隱患,效率也比較低。同時,隨著環(huán)保管控力度的加大,經(jīng)常出現(xiàn)西煤泥坑未清挖,東煤泥坑煤泥已滿,造成溢流水濃度超標(biāo),而洗煤廠
濃縮機需要檢修,池內(nèi)煤泥水無處排水的情況。
為徹底扭轉(zhuǎn)這種局面,該礦從改變傳統(tǒng)處理煤泥坑內(nèi)物料的方式入手,決定利用現(xiàn)有浮選設(shè)備,通過實施浮選工藝從煤泥物料內(nèi)提煉出精煤,從而達(dá)到“吃干榨凈”、增加效益的目的。在此過程中,該礦對煤泥坑煤泥進(jìn)行了小篩分試驗,通過試驗可知,這種煤泥物料灰分較好,可浮性強,在滿足浮選系統(tǒng)物料要求的同時,灰分質(zhì)量也達(dá)到了相關(guān)要求,回收率十分可觀。故將煤泥坑物料通過潛水泵直接到現(xiàn)有洗煤車間浮選系統(tǒng),通過浮選提取出精煤,剩余物料進(jìn)入濃縮機沉降濃縮后,板框壓濾回收,從而實現(xiàn)煤泥坑物料池內(nèi)100%回收復(fù)用。自實施浮選工藝以來,該礦每月處理煤泥物料3000噸,浮選精煤1200噸,
機械回收煤泥1800噸,每月新增效益近一百萬元。
責(zé)任編輯:宋欣
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