長鋼燒結(jié)廠通過“小手術(shù)”實現(xiàn)四輥破碎機螺絲拉桿月消耗降本目標(biāo)
2014-06-11來源:環(huán)球破碎機網(wǎng)
長鋼燒結(jié)廠通過對R-5、R-6、R-7帶實施“小手術(shù)”,實現(xiàn)了四輥破碎機螺絲拉桿月消耗1個的降本目標(biāo),降低了材料消耗,提高了四輥破碎機作業(yè)率,保證了焦粉粒度達標(biāo)率。
四輥破碎機在燒結(jié)生產(chǎn)中主要是將進廠焦粉破碎至0-3mm以滿足燒結(jié)生產(chǎn)需要。螺絲拉桿是保證焦粉粒度達標(biāo)的關(guān)鍵機構(gòu),主要用于緊固與固定兩對輥子的
軸承座。由于焦粉沿皮帶橫向布料不勻?qū)е侣萁z拉桿斷裂月均消耗達3個以上。
面對螺絲拉桿斷裂嚴重這一難題,職工們對皮帶架和下料斗出料口進行了兩次“小手術(shù)”,保證了被破碎焦粉沿對輥全長均勻分布,最大值與最小值相差≤0.5cm。
一是改造R-5、R-6、R-7帶皮帶架,將凹式皮帶架改為水平托輥支撐架,并在下皮帶頭尾輪兩側(cè)各加焊一組擋輪。首先對進入四輥破碎機輥面之前的
皮帶機上焦粉沿橫向布料情況進行現(xiàn)場調(diào)查,多次根據(jù)焦粉破碎情況現(xiàn)場測量支架寬度,發(fā)現(xiàn)進入輥面的焦粉沿皮帶橫向布料不勻,呈山丘狀,中間厚,兩邊薄,最大值11.1cm,最小值0.1cm,相差達11cm,超過標(biāo)準要求。于是,他們決定對皮帶架進行更換,利用破碎間隙對“手術(shù)”后的皮帶進行試運行。運行過程中發(fā)現(xiàn)皮帶由于兩邊不再受到皮帶輪的限制,沒有任何阻力,出現(xiàn)了嚴重跑偏現(xiàn)象。于是,在下皮帶頭尾兩側(cè)各加焊一組擋輪,開機進行試運行,皮帶運轉(zhuǎn)正常,不再出現(xiàn)跑偏現(xiàn)象,且皮帶上的焦粉中間與兩邊的分布情況得到了極大改善,第一項“小手術(shù)”實施成功。
二是改造R-5、R-6、R-7帶下料斗,將3條運送焦粉的下料斗出料口由500mm加寬至635mm,采用12mm厚的鋼板、50mm角鋼加工制作下料斗。試車過程中由于加寬下料斗口,導(dǎo)致皮帶兩邊撒料嚴重,他們在出料口兩側(cè)設(shè)計兩塊擋料馬槽皮,并協(xié)調(diào)檢修工在兩側(cè)加焊螺絲用于固定馬槽皮。安裝好馬槽皮后,兩邊撒料現(xiàn)象不再存在,但是在用插板調(diào)節(jié)料量時出現(xiàn)出料量不均勻的現(xiàn)象。對此,他們對下料斗插板進行“手術(shù)”,將橫式插板改為豎式插板,位置改在出料方向處,下料斗出料插板經(jīng)過“手術(shù)”后,出料均勻,消除了棚倉現(xiàn)象的發(fā)生。
經(jīng)過兩輪的“小手術(shù)”,1號—3號四輥破碎機焦粉沿皮帶橫向布料情況為最大值4.2cm,最小值3.8cm,相差0.4cm,不超0.5cm,焦粉沿皮帶橫向布料均勻一致,四輥破碎機破碎后,-3mm破碎粒度合格率達到80%以上,大大降低了四輥破碎機螺絲拉桿消耗。
責(zé)任編輯:宋欣
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