德州永興碳素采用新技術(shù)實(shí)現(xiàn)節(jié)能增效 追回被風(fēng)刮跑的1200萬
2014-06-04來源:環(huán)球破碎機(jī)網(wǎng)
5月29日,德州永興碳素有限公司煅燒車間,隨著機(jī)器的轉(zhuǎn)動(dòng),煅燒后的原料順著管道落到了熱料輸送機(jī)里面,然后通過地下管道被輸送到下一道工序。“這道工序?qū)崿F(xiàn)了全封閉操作,再也看不到以前塵土飛揚(yáng)的情景了。 ”該公司生產(chǎn)部部長翟新路說。
“我們公司主要生產(chǎn)鋁電解用預(yù)焙陽極,產(chǎn)生的主要污染物是粉塵。”翟新路介紹,以前沒有實(shí)現(xiàn)全封閉操作的時(shí)候,石油焦及煅后石油焦等原料在生產(chǎn)過程中易產(chǎn)生大量粉塵。去年,公司投資2億元建設(shè)了新廠房,購置了新設(shè)備,將老廠區(qū)全部關(guān)?!,F(xiàn)在不僅在煅燒和成型兩個(gè)工序?qū)崿F(xiàn)了全封閉操作,還加裝了除塵設(shè)備,對各個(gè)產(chǎn)塵點(diǎn)產(chǎn)生的粉塵進(jìn)行回收利用。據(jù)保守估計(jì),年可回收粉塵700噸,再利用可產(chǎn)生效益126萬元。特別是成型車間新增加瀝青煙氣凈化設(shè)施,極大地改善了操作環(huán)境。
在焙燒車間,一個(gè)個(gè)半成品正在被焙燒,但是車間卻看不見煙氣。 “這道工序是用天然氣對半成品進(jìn)行焙燒。以前每產(chǎn)出1噸成品,就要消耗70至80立方米天然氣。 ”翟新路指著焙燒半成品的設(shè)備說,“這種環(huán)式焙燒爐,目前高溫和次高溫工序采用天然氣自動(dòng)化燃燒系統(tǒng)進(jìn)行加溫,低溫處理工序利用余熱加溫,節(jié)約了天然氣用量?,F(xiàn)在生產(chǎn)1噸成品只消耗40至50立方米天然氣。按年產(chǎn)出12萬噸成品計(jì)算,每年可節(jié)約天然氣費(fèi)用1160萬元。 ”
“粉塵、煙氣、燃燒不充分的天然氣如果隨風(fēng)刮跑了,不僅不能實(shí)現(xiàn)效益,還會(huì)造成環(huán)境污染。通過采用新技術(shù),不僅公司排放污染物大大減少,每年還追回了1200多萬元,可謂一舉兩得。 ”該公司董事長翟永良高興地說。
責(zé)任編輯:宋欣
環(huán)球破碎機(jī)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:(點(diǎn)擊查看)
