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袋除塵器應(yīng)用常遇到的問題及解決措施

2016-06-06來源:環(huán)球破碎機網(wǎng)

  袋除塵器在實際使用過程中時常出現(xiàn)一些問題,不僅影響其使用效果,而且增加了維修費用,甚至影響水泥企業(yè)的正常生產(chǎn)。本文通過實例針對水泥廠袋除塵器應(yīng)用中存在的問題提出相應(yīng)的解決措施。

  1降低磨房頂部負荷
  1.1存在的問題
  1)某廠在淘汰濕法回轉(zhuǎn)窯后,計劃將Φ3.0m×12m生料磨改為開路高細水泥磨。根據(jù)技術(shù)改造方案,水泥磨磨尾新增袋除塵器需放置到磨房的房頂,而LTMC96-6型袋除塵器(見圖1a)的灰斗容積為42m?,一旦出現(xiàn)灰斗堵塞,載荷將超過100t,超過磨房的安全承載能力。如果按照原設(shè)計方案對磨房柱子和基礎(chǔ)進行加固處理,將造成水泥磨投產(chǎn)時間延期3個月以上,錯過水泥銷售旺季。
  2)未考慮雪天和磨房房頂積灰增加的載荷。
  3)如果考慮到磨頭除塵問題,還需要設(shè)置磨頭除塵器,將進一步加大磨房房頂載荷。
  1.2采取的措施
  1)將袋除塵器灰斗設(shè)計為雙灰斗結(jié)構(gòu)(見圖1b)。改造后灰斗容積為28m?,使得灰斗堵塞時磨房頂部可能的載荷下降三分之一;另外,將分格輪鎖風(fēng)閥改為雙層翻板閥,這樣就減少2臺電動機(螺旋輸送機和分格輪下料器),合計減少裝機功率6kW。經(jīng)過土建技術(shù)人員的核算,這樣減少了磨房柱子的土建加固工作量,只需要在磨房房頂做成框架式結(jié)構(gòu)即可。
  2)在崗位操作規(guī)程上明確規(guī)定,巡檢人員對磨尾袋除塵器的下灰管每小時檢查一次(用手感受下灰管的溫度變化),并做好崗位記錄,發(fā)現(xiàn)堵塞(下灰管溫度明顯下降)時,應(yīng)及時檢查與處理,杜絕除塵器出現(xiàn)最大載荷狀況,確保磨房安全;冬季下雪天氣,白天必須保持磨房房頂積雪厚度不超過100mm,出現(xiàn)積雪時應(yīng)隨時安排人員清掃。
  3)為了不在水泥磨頭設(shè)置袋除塵器,將磨頭除塵管道與水泥磨尾袋除塵器入口管連接,并設(shè)置調(diào)節(jié)閥,使得磨頭呈微負壓作業(yè)即可。
  1.3效果
  采取上述措施后,降低了磨房頂部載荷,減少了磨房土建施工工作量,將技改土建工期大大縮短,使得水泥磨提前投入生產(chǎn)。
  2水泥庫頂除塵器改造優(yōu)化
  2.1存在的問題
  某廠4座Φ12m×30m水泥庫兩兩并排布置。出磨水泥由空氣輸送斜槽(下稱一級斜槽)和水泥庫側(cè)提升機送到水泥庫頂后,再由空氣輸送斜槽(下稱二級斜槽)輸送到水泥庫中。水泥庫除塵系統(tǒng)有5臺袋除塵器,它們分別是水泥入庫提升機下部設(shè)置一臺搖擺式機械振打袋除塵器和每個水泥庫頂上一臺反吹風(fēng)袋除塵器。由于袋除塵器設(shè)計布置不合理,不僅造成除塵設(shè)備較多,增加了維護費用,而且除塵效果差(見表1)。
  2.2問題分析
  1)由于庫頂除塵器無灰斗,為了防止濾袋掉入水泥庫,在除塵器下部安裝了40mm×40mm的安全網(wǎng)。一旦到了梅雨季節(jié),清下的水泥灰容易在網(wǎng)上結(jié)拱,堵塞網(wǎng)眼,使除塵器通風(fēng)量下降,水泥庫頂揚塵加重。
  2)因搖擺式機械振打袋除塵器和反吹風(fēng)袋除塵清灰較弱,濾袋上經(jīng)常積灰較厚,加上梅雨季節(jié)空氣和水泥中含濕量較大,袋除塵器容易結(jié)露,濾袋板結(jié),除塵阻力大幅增加,影響除塵效果。
  2.3采取的措施
  1)為簡化收塵工藝,將一級斜槽尾部通風(fēng)口采用Φ300mm管道直接接入提升機,以充分利用提升機鏈斗的拉風(fēng)效應(yīng)和提升機內(nèi)的負壓進行收塵。從提升機頂部引一根風(fēng)管到靠近的水泥庫頂部,通過水泥庫抽風(fēng)確保提升機微負壓作業(yè)狀態(tài)。拆除搖擺式機械振打袋除塵器。
  2)選用2臺LFX(Ⅱ)4-16型袋除塵器替代4臺水泥庫頂袋除塵器。除塵器盡可能設(shè)置在低標號品種的水泥庫頂上,采取綜合除塵方案。在水泥庫頂用風(fēng)管連通鄰近的水泥庫,并設(shè)置調(diào)節(jié)閥。由于庫頂?shù)奈蓓敻叨容^低,只能采用兩級和三級袋籠(頂梁處)。當(dāng)某一水泥庫進料時,運行袋除塵器,調(diào)節(jié)庫與庫風(fēng)管的閥門,使進料水泥庫和與提升機相連的庫形成負壓,整個除塵系統(tǒng)進入工作狀況。根據(jù)各產(chǎn)塵點揚塵情況,適當(dāng)調(diào)整風(fēng)管閥的開度,以達到最佳的整體除塵效果。
  3)將防掉袋網(wǎng)尺寸改為60mm×60mm,同時在水泥庫頂袋除塵器與庫連接的槽鋼上安裝振動器,要求崗位工每天振動一次,每次30s。
  2.4效果
  1)改造應(yīng)用2年多(濾袋未更換過),除塵效果良好,崗位環(huán)境明顯改善(見表1),袋除塵器出口粉塵達標排放(27.6mg/m?,標態(tài))。由于將5臺除塵設(shè)備改為2臺,除塵風(fēng)機裝機功率由原來的23.5kW下降到15kW,年節(jié)電費用19635元(電費按0.55元/kWh,風(fēng)機運行效率70%,袋除塵器年運行6000h)。
  2)解決因屋頂較低抽袋困難的方法很多,如降灰斗和多級袋籠等。對于多級袋籠,要充分考慮到裝卸方便性,如采用鋼絲夾。
  3熟料鏈斗機入庫除塵器技改
  3.1存在的問題
  某廠熟料鏈斗機卸料口處原安裝一臺LNGM4-16型脈沖袋除塵器,自投用以來,收塵效果欠佳,鏈斗機卸料口平臺粉塵堆積如山。崗位人員摘除了單機袋除塵器內(nèi)的濾袋,造成除塵器出口粉塵嚴重超標;而且崗位粉塵濃度高達127.5mg/m?。不僅嚴重影響崗位人員的身體健康,增加崗位衛(wèi)生清理的工作量,而且加快了鏈斗機設(shè)備磨損,設(shè)備故障明顯增多。
  3.2問題分析
  1)由于沒有充分考慮鏈斗機處廢氣溫度較高且溫差變化大,除塵風(fēng)機選用了普通型,使得風(fēng)機實際通風(fēng)能力下降,影響了除塵效果。
  2)除塵點設(shè)置不合理,見圖2a。由于兩部鏈斗機落差高達2.8m,當(dāng)物料落到下級鏈斗機上時,產(chǎn)生的粉塵通過罩壁上的縫隙和孔口向罩外擴散,污染環(huán)境。而除塵點實際是負壓區(qū)域,幾乎沒有揚塵。
  3)熟料鏈斗機下料溜槽斷面尺寸過大,角度垂直,造成揚塵加大,增加了除塵器的負荷。
  3.3采取的措施
  1)將除塵風(fēng)機改為鍋爐風(fēng)機;將袋除塵器原普通針刺氈濾料改為Nomex耐高溫濾料。
  2)將下料點設(shè)置在抽風(fēng)點前端,見圖2b。
  3)根據(jù)熟料最大輸送量重新設(shè)計熟料下料溜槽,縮小其尺寸,以降低除塵罩內(nèi)揚塵量,降低袋除塵器的負荷。因受到現(xiàn)場場地影響,溜槽角度無法改變。
  3.4效果與體會
  1)根據(jù)現(xiàn)場估算,LNGM4-16型袋除塵器的新增除塵量約0.8~1.2t/h。
  2)在現(xiàn)場條件許可的情況下,將落差較高的垂直鏈斗機下料溜槽傾斜安裝,也可在下料溜槽內(nèi)設(shè)置阻流板,不僅可減少揚塵量,也可減輕物料對鏈斗的沖擊,延長鏈斗的使用壽命。
  3)通過改造后,鏈斗機卸料口處的環(huán)境明顯改善,不僅除塵器出口排放濃度達到國家標準要求,而且崗位粉塵濃度也達到標準(見表2)。盡管在夏季熟料紅料現(xiàn)象時有發(fā)生,但由于使用了Nomex耐高溫濾料,2年多來,袋除塵器運行正常。隨著崗位環(huán)境的改善,不用每班清積灰,崗位人員的勞動強度大大減小,鏈斗機等設(shè)備磨損減輕,提高了設(shè)備的運轉(zhuǎn)率。
  4粉煤灰?guī)斐龎m方案優(yōu)化
  4.1存在問題及分析
  某廠為了降低水泥生產(chǎn)成本,需要新增粉煤灰摻入水泥磨系統(tǒng)??蓪⒎勖夯?guī)觳贾迷谒嗄ノ玻茨シ績蓚?cè),以靠近磨尾提升機和利于送粉煤灰車輛通行為原則。為此,有兩種方案:方案一是獨立除塵方案(見圖3a):采用LFX4-16型袋除塵器(技術(shù)性能參數(shù)見表3)對粉煤灰?guī)祉敽头勖夯逸斔托辈鄢龎m。由于除塵器選型較大,風(fēng)機功率大,除塵風(fēng)管長度較長,彎管較多,不利于除塵。
  方案二是利用水泥磨尾負壓,將粉煤灰輸送斜槽尾部用Φ250mm風(fēng)管連接到水泥磨磨尾罩的上部(見圖3b),利用磨尾WDMC128-7型袋除塵器除塵;為便于水泥磨檢修,除塵風(fēng)管采用法蘭連接,并設(shè)置風(fēng)量調(diào)節(jié)閥(以達到斜槽不揚塵為宜,風(fēng)量不宜過大)。粉煤灰?guī)祉敵龎m器只承擔(dān)粉煤灰?guī)斓某龎m,采用LFX4-8型袋除塵器(技術(shù)性能參數(shù)見表3),并取消灰斗,除塵器箱體直接安裝在庫頂,這不僅減輕粉煤灰?guī)祉數(shù)妮d荷,而且也降低除塵器的高度,降低風(fēng)災(zāi)隱患;箱體下部安裝50mm×50mm防掉袋鋼絲網(wǎng)。綜合考慮后,最終選擇方案二。改造后運行正常,但2個月后,粉煤灰?guī)祉斢殖霈F(xiàn)揚塵現(xiàn)象,送粉煤灰的汽車駕駛員也反映粉煤灰入庫時間增加1/3~1/2。
  4.2采取的措施
  1)由于粉煤灰?guī)焓卿摪鍘?,在雨雪天氣庫?nèi)容易結(jié)露,粉煤灰容易在除塵器的防掉袋網(wǎng)上出現(xiàn)板結(jié)現(xiàn)象。晴天粉煤灰干燥時,防掉袋網(wǎng)上板結(jié)的粉煤灰容易脫落,通風(fēng)改善,除塵效果轉(zhuǎn)好。為此,修改了操作規(guī)程,要求崗位人員用錘頭每周對粉煤灰?guī)祉敵龎m器支架槽鋼進行敲擊幾下(雨雪天勤敲擊)即可。
  2)因粉煤灰下料難以控制,同時也容易受到含水量影響。要求在實際作業(yè)時要嚴格控制庫內(nèi)粉煤灰儲存量的倉位(不低于6m)。在出現(xiàn)堵塞時,開壓縮空氣噴吹前,應(yīng)關(guān)小螺旋閘門,防止出現(xiàn)沖料揚塵現(xiàn)象。
  4.3效果與體會
  1)通過優(yōu)化除塵工藝設(shè)計,簡化了工藝流程,不僅便于實際生產(chǎn),減少維護工作量,同時除塵器選型減小,節(jié)約投資和運行費用。
  2)由于粉煤灰?guī)祉斒仟毩⒊龎m器,粉煤灰出庫和入庫作業(yè)時,除塵效果均良好。在出現(xiàn)除塵器防掉袋網(wǎng)板結(jié)時,曾計劃安裝振動器清理,考慮到粉煤灰?guī)祉敵龎m器是露天布置,為防止振動器振動造成焊縫開裂而滲水,最后還是采用人工敲擊清理方案,同時也利于定期對粉煤灰?guī)鞕z查。
  5水泥磨尾袋除塵器進風(fēng)方式優(yōu)化
  5.1存在的問題
  某廠Φ3m×11m閉路水泥磨磨尾袋除塵器采取磨機頂部布置工藝見圖4a。
  使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)袋除塵器阻力大,尤其是冬季,除塵器進風(fēng)口需要人工敲打,或人工清理積灰,但仍然感到通風(fēng)不暢,影響水泥磨的正常運行。
  5.2問題分析
  1)環(huán)保設(shè)備廠制造的除塵設(shè)備常有固定的進風(fēng)口和出風(fēng)口,但實際生產(chǎn)中因受除塵器安裝位置條件的限制,使得除塵管網(wǎng)布置的彎頭多、風(fēng)管長而影響除塵系統(tǒng)的通風(fēng)。
  2)盡管在安裝時對除塵器的進風(fēng)管進行保溫處理,但仍經(jīng)常出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,由于原設(shè)計的管網(wǎng)系統(tǒng)阻力大,再加上堵塞,袋除塵器的通風(fēng)量大幅度地下降(實測平均值),大大低于銘牌值,影響水泥磨通風(fēng)。
  3)進風(fēng)管堵塞時常需要拆裝進風(fēng)管法蘭,根據(jù)統(tǒng)計,每年至少需拆下法蘭清理彎頭一次。多次的拆裝,造成風(fēng)管法蘭漏風(fēng),不僅降低了水泥磨的通風(fēng),而且也加劇進風(fēng)管彎管處結(jié)露和堵塞,形成惡性循環(huán)。
  5.3采取的措施
  1)與除塵設(shè)備廠家聯(lián)系,將袋除塵器進風(fēng)口由喇叭形式改為長方形箱體形式,將進風(fēng)管90°彎管形式改為斜管直接進入,這不僅降低了進風(fēng)管阻力,節(jié)省風(fēng)管用量和便于安裝,而且也減少了90°彎管的冬季堵塞問題(見圖4b)。
  2)為了使含塵廢氣均勻進入袋除塵器,在長方形進風(fēng)口內(nèi)設(shè)置導(dǎo)流板,這不僅減少粉塵對進風(fēng)通道的沖刷,降低了系統(tǒng)阻力,而且也利于含塵廢氣在袋除塵器各室均勻分配,避免含塵廢氣對局部濾袋的沖刷,提高了濾袋的使用壽命。
  5.4效果
  進風(fēng)口管道堵塞問題消失了,水泥磨通風(fēng)得到明顯改善,不僅提高了水泥磨的產(chǎn)質(zhì)量,而且水泥磨磨頭揚塵也得到改善。
  6袋除塵器焊縫與上花板問題
  6.1存在的問題與分析
  1)某廠礦渣烘干機配置的脈沖袋除塵器使用初期,發(fā)現(xiàn)其出口粉塵濃度超標。進入除塵器內(nèi)檢查,沒有發(fā)現(xiàn)濾袋損壞現(xiàn)象,但發(fā)現(xiàn)少數(shù)濾袋垂直度不夠,發(fā)生偏斜。調(diào)整濾袋垂直度后不久,再次出現(xiàn)偏斜問題。主要原因是鋼板厚度為4mm的上花板平面度不夠,加上焊接變形和安裝濾袋時人員踩踏,濾袋與上花板之間存在縫隙,造成粉塵短路。
  2)因烘干機煙氣腐蝕性大,且溫度變化較大,使用一段時間后容易在袋除塵器中產(chǎn)生結(jié)露,造成除塵器腐蝕。尤其是袋除塵器頂部沒有保溫,上花板焊縫處容易最先腐蝕,造成含塵廢氣短路。
  3)為了減少電耗,有的操作人員在袋除塵器停機后就立即切斷氣源和電加熱設(shè)備,造成濾袋上積灰不能及時清理,容易造成濾袋受潮,增加了袋除塵器的運行阻力,同時也影響下一次開機運行。
  6.2采取的措施
  1)針對上花板制造問題,要求除塵器制造企業(yè)采用6mm厚度的鋼板來制作上花板,要求花板孔間距和加工尺寸精確,上花板焊接要注意避免變形,以保持其平面度;在安裝和更換除塵器濾袋時,應(yīng)放置木板踩踏,減少人為因素造成的上花板變形,確保濾袋安裝垂直度,減少袋底碰撞的磨損。
  2)針對上花板腐蝕快的問題,在焊接濾袋室和上箱體焊縫時要加強對焊縫檢查,現(xiàn)場采用煤油滲透試驗,發(fā)現(xiàn)焊縫或氣孔應(yīng)及時補焊處理,確保焊縫的密閉性;上箱體出廠前要刷高溫耐腐蝕油漆,尤其是焊縫部位。同時對袋除塵器的上箱體采取與濾袋室一樣厚度的保溫措施。濾袋檢查門不僅要采用抗老化的密封墊,同時也要進行保溫處理。
  3)對于有加熱設(shè)備的袋除塵器應(yīng)在開機前2~4h開啟電加熱設(shè)備。停機后電加
  熱設(shè)備不要立即停止,應(yīng)在完成清灰,排空灰斗后再停電加熱設(shè)備。
  6.3效果
  1)上花板鋼板加厚后,其變形明顯改善,確保了濾袋安裝垂直度。上箱體采取保溫措施后,除塵器內(nèi)結(jié)露現(xiàn)象減少,上花板腐蝕問題改善,6年來未出現(xiàn)上花板焊縫被腐蝕現(xiàn)象,提高了袋除塵器使用壽命。
  2)盡管袋除塵器被腐蝕與袋除塵器保溫和漏風(fēng)關(guān)系很大,但與生產(chǎn)工藝管理也十分相關(guān)。在實際生產(chǎn)操作中應(yīng)盡可能穩(wěn)定烘干機的操作工藝,為除塵器的正常使用創(chuàng)造條件。
  7結(jié)束語
  為達到國家環(huán)保要求,袋除塵器合理選擇濾袋濾料和風(fēng)機型號是基礎(chǔ),還要合理選擇袋除塵器的結(jié)構(gòu)形式和風(fēng)管的進出氣方式。同時完善崗位管理和日常維護是穩(wěn)定高效運行的保證。老式袋除塵器的運行可靠性和穩(wěn)定性較差,建議盡早更新為脈沖袋除塵器。

文關(guān)鍵詞:

螺旋輸送機 袋除塵器 除塵器

責(zé)任編輯:宋欣
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