大家都知道,在對物料進(jìn)行破碎時(shí),需要對破碎機(jī)類型做出正確的選擇,以便針對物料的特性能夠達(dá)到更好的破碎效果。而這也只是有效破碎生產(chǎn)的前提之一,因?yàn)槌S闷扑闄C(jī)設(shè)備的類型也就那幾種,如顎式破碎機(jī)、反擊式破碎機(jī)、圓錐式破碎機(jī)等,但是就算同種類型的破碎機(jī)設(shè)備,當(dāng)在不同的條件環(huán)境中時(shí),所達(dá)到的破碎效果是有很大差別的,因此,針對這個問題,很多時(shí)候需要因地制宜的對破碎機(jī)設(shè)備進(jìn)行改造,例如環(huán)球破碎機(jī)網(wǎng)前段時(shí)間發(fā)布的“寧國水泥廠錘頭式破碎機(jī)改輥式破碎機(jī)成功 可年節(jié)電10萬千瓦時(shí)”的報(bào)道,就是對破碎機(jī)設(shè)備改造的一個成功案例,下面我們再一個礦山企業(yè)根據(jù)礦山環(huán)境和破碎要求對圓錐式破碎機(jī)設(shè)備改造的細(xì)節(jié)。
要改造破碎機(jī)械,首先要搞清楚存在的問題,同時(shí)要明確需要的效果,然后指定改造措施!
1 整條破碎系統(tǒng)存在的問題
該礦業(yè)公司選礦廠破碎系統(tǒng)細(xì)破碎機(jī)采用四臺液壓短頭圓錐破碎機(jī)設(shè)計(jì)為三段一閉路流程,隨著選礦處理量的增加,目前使用的4臺細(xì)破碎機(jī)不能滿足生產(chǎn)需要,主要表現(xiàn)在:
①選礦生產(chǎn)推行多破少磨工藝,要求降低細(xì)碎產(chǎn)品粒度,但未對設(shè)計(jì)破碎技術(shù)參數(shù)進(jìn)行合理調(diào)整.導(dǎo)致圓錐破碎機(jī)臺時(shí)能力低,細(xì)碎作業(yè)效果差。
②細(xì)碎機(jī)故障率高,主要部件消耗量較大,主軸斷裂現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,不僅增加了破碎生產(chǎn)成本,而且也使檢修工勞動強(qiáng)度增大。
細(xì)碎段出現(xiàn)的問題,主要是因?yàn)榧?xì)碎機(jī)在結(jié)構(gòu)上有些方面不能適應(yīng)選廠目前的生產(chǎn)需要而造成的。在沒有條件對設(shè)備進(jìn)行徹底更新的情況下,選礦廠根據(jù)實(shí)際情況,對現(xiàn)有設(shè)備的某些部位的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了技術(shù)改造,以是的設(shè)備更適用目前的生產(chǎn)任務(wù)!
2針對目前的問題,制定改造措施
?、儆捎诘V石破碎粒度與排礦口寬度和礦石在平行區(qū)受到的破碎次數(shù)有關(guān),而破碎次數(shù)又與動錐擺動頻率、平行區(qū)長度和錐角有關(guān).因此破碎腔襯板表面形狀、腔形對于破碎機(jī)性能有很大的影響。研究表明:齒形襯板破碎效果比光面襯板好,而傳統(tǒng)圓錐破碎機(jī)均為光面襯板;同時(shí),傳統(tǒng)圓錐破碎腔為圓錐形,進(jìn)料口尺寸偏小,使物料不能很好導(dǎo)人。如果將定錐上端設(shè)計(jì)成倒錐形,物料就能順利進(jìn)入破碎腔 根據(jù)這一思路,我們進(jìn)行了改造,破碎錐襯板上設(shè)置凹槽,破碎腔設(shè)計(jì)成曲線腔形,使破碎效果明顯加強(qiáng);襯板內(nèi)表面用鑄造成型改造后襯板結(jié)構(gòu)及尺寸如下圖所示。

對圓錐破碎機(jī)改造后襯板結(jié)構(gòu)及尺寸
同時(shí),為了增加破碎區(qū)長度,縮短破碎機(jī)平行區(qū),提高整個破碎腔形的利用率。改造定錐由直線段連接改為曲線連接,并將破碎壁和軋臼壁連接點(diǎn)錯開, 減少阻塞的可能性, 還將腔形由兩個嚙角區(qū)改為4個嚙角區(qū),可阻止礦石在較短時(shí)間內(nèi)進(jìn)入平行區(qū),使礦石在上部破碎腔停留時(shí)間延長;下部平行帶增加了90mm,使礦石在平行區(qū)內(nèi)受動錐沖擊次數(shù)增加到 2次以上,還可防止部分礦石飛出。改造前后襯板軋臼壁情況如下圖所示。

圓錐破碎機(jī)改造前后軋臼壁對比
?、谝r板。軋臼壁下部外圓削去 l圈約30mm,破碎壁襯板下部垂直部分向外擴(kuò)大與原垂直部分成30度。錐體直徑加大到260mm。這樣克服了軋臼壁卷沿現(xiàn)象,襯板磨損后期平行區(qū)延長,提高破碎效果。在更新襯板上,改變動錐、定錐村板同時(shí)更換的方法,調(diào)整和改善了平行帶的接觸間嗽尺寸,從而又能保證平行區(qū)不受破壞,克服了叫凸不平現(xiàn)象,破碎機(jī)排礦粒度平均較原破碎機(jī)排礦粒度-14mm35%提高了6個百分點(diǎn),充分發(fā)揮了破碎機(jī)的作用。
?、蹤C(jī)架部分。除了對機(jī)架結(jié)構(gòu)進(jìn)行加厚以外,還對機(jī)架下部增加1條加強(qiáng)筋,破碎機(jī)強(qiáng)度及抗震性明顯提高,有效保持了整機(jī)在運(yùn)行中的平衡在實(shí)際生產(chǎn)中每個礦石都并非均勻的在平行區(qū)內(nèi)受到1~2次破碎,有些礦石在進(jìn)入平行區(qū)之前,獲得較大的能量,在平行區(qū)沒有破碎就飛出破碎腔,有的礦石在平行區(qū)內(nèi)受到一次沖擊破碎,仍然達(dá)不到產(chǎn)品粒度的要求, 在破碎過程中存在著擴(kuò)散現(xiàn)象,使礦石在擴(kuò)散方向存在較大尺寸的機(jī)會。
④動錐、圓錐與碗形軸承部分。針對原斷軸現(xiàn)象,優(yōu)化動錐軀體及主軸結(jié)構(gòu),增大偏心塊質(zhì)量增大破碎力,碗形瓦架與機(jī)架采用螺紋聯(lián)接,防止碗形瓦架松動。
該鐵礦選礦廠通過對細(xì)碎機(jī)進(jìn)行改造,使整體破碎效果明顯改善。破碎后礦石粒度均勻且在達(dá)到改造要求;設(shè)備故障率大大降低,作業(yè)效率也有比較大的提高,該企業(yè)通過自身的改造,解決了之前存在的問題,在不更換破碎機(jī)設(shè)備的前提下,提高了效率,也為企業(yè)提高了經(jīng)濟(jì)效益,改造是非常成功的!