針對1000x800錘式破碎機存在的缺點,結合它在實際生產(chǎn)中的使用情況,對其進行技術改造,明顯降低消耗,改善性能,便于維修,具體改造措施如下:
1:上部機架整體式結構改為剖分式結構,改造形:式見圖I 。此結構使檢修轉子很方便,只須將剖分部分的左部搬離即可吊出轉子。改造時須注意,割開上部機架,加焊一對法蘭時,要求去除應力,保證整機的裝配性能。

2:改變篩條架的弧度和增加篩條架的長度。改進前后見圖2,3

篩條架弧度8520改為R510,使篩條與錘頭的間隙減小,同時便于篩條架的調(diào)整, 當錘頭磨損后,篩條架可以有足夠的調(diào)整位置。錘頭的有效磨損量明顯增加,改造前錘頭的平均有效磨損量為2.34kg,改造后錘頭的平均有效磨損量為3.52kg ,錘頭的利用率提高,使用時間增加。
篩條架加長160mm,可以多布置4根篩條,增加錘式破碎機做功面積,合格粒度的產(chǎn)品及時排出破碎腔,減少過粉碎的產(chǎn)生,減輕破碎機的負荷,便于提高生產(chǎn)能力。
3:堆焊加固篩條架和篩條。篩條架、篩條安裝定位后,采用耐磨堆焊焊條堆焊加固篩條架,易磨損工作面的堆焊高度達5mm左右,同時將篩條焊接固定在篩條架上,可防止篩條架變形篩條散落,起固定保護作用。這種改進可大大延長篩條架和篩條的使用時間,降低材料消耗。
4:進行錘式破碎機的轉子動靜平衡試驗,安裝打擊平衡錘頭,這種改進是解決錘式破碎機振動的重要途徑。將錘式破碎機的基礎與其傳動電動機的基礎聯(lián)為一整體,采用混凝土砌筑,以增強其抗振性能,避免振動破壞基礎,從而保證錘式破碎機的使用性能。
5:錘頭選擇定點、正規(guī)的廠家制造,材質(zhì)采用ZGMnl30
改進的效果:該破碎機用于破碎石灰石,通過以上幾項改造使用情況比較滿意。1錘頭的有效磨損量增加,利用率提高,破碎產(chǎn)量提高。1套錘頭有48個,每個錘頭重11.8 kg , 改造前1套錘頭的平均破碎產(chǎn)量為11800t,改造后1套錘頭的平均破碎產(chǎn)量為17100t ;2 篩條架和篩條的使用時間延長。 改造前1 套篩條架和篩條只能用半年,改造后可用一年以上。
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