一、成果背景
礦井型
選煤廠的原料來自于礦井的提煤,礦井提煤中主要是大小不一的煤和矸石,其中的塊煤是選煤廠最昂貴的產(chǎn)品,在選煤廠各個(gè)環(huán)節(jié)采取塊煤防
破碎、提高塊煤產(chǎn)率已經(jīng)是選煤廠生產(chǎn)經(jīng)營的共識。選煤廠一般均設(shè)有原煤準(zhǔn)備環(huán)節(jié)(如右圖),該環(huán)節(jié)主要負(fù)責(zé)原煤的預(yù)先篩分、大塊煤的破碎、大塊矸石和雜物的手選。順和選煤廠的203
振動篩負(fù)責(zé)礦井提煤的預(yù)先篩分,篩上產(chǎn)物經(jīng)過手選后進(jìn)行破碎,篩下產(chǎn)物作為原煤進(jìn)入主廠房。
由于203振動篩安裝角度及高度較大,篩上產(chǎn)物在203下溜槽的下落速度較快,篩上產(chǎn)物中塊煤經(jīng)常與矸石及溜槽壁發(fā)生強(qiáng)烈碰撞,從而導(dǎo)致塊煤的破碎,進(jìn)而降低了該廠的塊煤率;同時(shí)塊煤的破碎和飛濺也是對于現(xiàn)場手選作業(yè)的工人的安全隱患。
二、實(shí)施內(nèi)容
為此該廠機(jī)修車間在現(xiàn)場對203振動篩下溜槽的內(nèi)部尺寸、安裝角度及主要落料點(diǎn)位置等情況做了詳細(xì)測量計(jì)算,得出了初步解決方案:在溜槽內(nèi)部加設(shè)緩沖裝置。然后根據(jù)順和選煤廠實(shí)際情況,得出具體方案:通過修舊利廢,將706/707振動篩換下的橡膠支座安裝在203下溜槽的內(nèi)部,使得塊煤在此處得到緩沖和減速,避免了其在溜槽內(nèi)的額外破碎。
該緩沖裝置如圖所示,主要由兩節(jié)鏈條連接溜槽上部和橡膠支座的支架,橡膠支座的支架通過一個(gè)鋼筋作為軸將橡膠支座掛在溜槽內(nèi)部。203篩上產(chǎn)物在此處碰到該緩沖裝置得到減速,從而避免了較嚴(yán)重的破碎,其中的塊煤比例相當(dāng)于以前可得到提。
三、主要創(chuàng)新點(diǎn)
1.通過修舊利廢,變廢為寶;將原先廢棄物資重新利用,在塊煤的源頭上進(jìn)行防破碎保護(hù),可提高全廠塊煤指標(biāo)。
2.該裝置對塊煤緩沖的同時(shí),自身也通過滾動和搖擺卸去了沖擊力,使該裝置磨損很小、使用壽命很長。
3.該裝置靈活可靠,安裝方便,在不同的場合均可以實(shí)現(xiàn)緩沖的作用。
四、效益評價(jià)
該裝置有效避免了塊煤與矸石及溜槽壁發(fā)生強(qiáng)烈碰撞、導(dǎo)致破碎,以及塊煤碎片飛濺現(xiàn)場威脅手選工人的安全的問題。通過一段時(shí)間的使用,和以往溜槽進(jìn)行對比發(fā)現(xiàn):203振動篩下溜槽的出料中塊煤的碎片明顯減少,從以前的0.6噸左右降低到現(xiàn)在的0.4噸左右,以全年開機(jī)300日,每天開機(jī)10小時(shí)計(jì)算,可提高塊煤產(chǎn)量600噸,創(chuàng)造18萬元的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)減少了203振動篩下溜槽的出料對205皮帶的磕碰,延長了205皮帶使用壽命。
因此,該裝置在從經(jīng)濟(jì)效益、安全效益等方面都較為可觀,具有較好的推廣價(jià)值。