近日,汾西礦業(yè)集團(tuán)南關(guān)煤業(yè)洗煤廠通過(guò)組織技術(shù)骨干,對(duì)洗選系統(tǒng)四臺(tái)振動(dòng)篩噴水進(jìn)行技術(shù)改造,減少了去合介筒的外來(lái)水分,降低了介質(zhì)消耗。。通過(guò)改造,優(yōu)化了洗煤工藝,降低了材料損耗,提高了生產(chǎn)效益。從以前淘汰設(shè)備上拆卸下來(lái)橫梁等零部件,對(duì)需要修理的脫泥篩所需規(guī)格,進(jìn)行加工改造再次利用,為該礦節(jié)省修理費(fèi)用近30萬(wàn)元。
今年以來(lái),面對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì),山西焦煤汾西礦業(yè)各單位精打細(xì)算、源頭控制,全方位開(kāi)展了深挖內(nèi)潛工作。山西焦煤汾西礦業(yè)柳灣煤礦選煤廠從以前淘汰設(shè)備上拆卸下來(lái)橫梁等零部件,對(duì)照需要修理的合介泵、脫泥篩所需規(guī)格,進(jìn)行打眼、磨光、焊接,再次利用。將破損的扇葉、基座、橫梁等部件進(jìn)行了及時(shí)更換,消除了安全隱患,減少了修理所耗時(shí)間,還為該礦節(jié)省修理費(fèi)用近30萬(wàn)元。
介質(zhì)消耗是關(guān)系洗煤成本的重要指標(biāo)。過(guò)去,由于工藝的不合理、不科學(xué),稀介、合介處理工序都集中在一起,彼此相互影響,降低了介質(zhì)使用效率,加大了消耗量。此次改造主要針對(duì)洗煤脫介流程,將第一道去合介段的噴水管路接到了稀介段。這樣,不僅減少了去合介筒的外來(lái)水分,保證了主洗介質(zhì)密度的穩(wěn)定性,而且整個(gè)脫介過(guò)程變長(zhǎng),不同段的脫介工序得到了更加精細(xì)的劃分,不同的介質(zhì)得到了更充分的利用,降低了介質(zhì)消耗,從而降低了成本,提高了效益。
改造工作雖然只是改變了一趟噴水管接入點(diǎn),但是產(chǎn)生的是長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)效益。
山西焦煤汾西礦業(yè)高陽(yáng)煤礦圍繞生產(chǎn)布局、采掘工藝等排定減提項(xiàng)目,通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)設(shè)計(jì)、采掘工藝、勞動(dòng)組織等措施,有效控制和降低了原煤生產(chǎn)成本。同時(shí)把市場(chǎng)和井口超市作為成本項(xiàng)目控制、挖潛創(chuàng)收的重點(diǎn);通過(guò)服務(wù)模式“微創(chuàng)新”,對(duì)各類(lèi)回收舊材料,實(shí)行回收、分揀、利用三層過(guò)濾,加快物資周轉(zhuǎn),盤(pán)活庫(kù)存。
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