近日,在廣西壯族自治區節能減排工作年會上,廣西華銀鋁業有限公司被授予“廣西節能減排標桿企業”,該公司負責人劉永剛獲“廣西最美環保人”榮譽稱號。
近年以來,該公司在新一屆領導班子的帶領下,投入大量人力、物力和財力開展持續改進、能效管理等工作,節能降耗效果明顯,在氧化鋁市場低迷的環境中亮出了一份不俗的成績單。
節約成為一種習慣
2月2日下午5點30分,該公司黨群工作部企業文化科許恩結束了一天的工作,最后一個離開辦公室。走之前,他照例逐一檢查電腦、打印機、飲水機的電源是否關閉。作為公司企業文化科的員工,他不但要做以實際行動踐行節約承諾,更承擔著節約文化的宣傳工作。
“讓節約理念深入機關、班組,滲透到工作的每一個環節,讓每一位員工都成為節約的踐行者和捍衛者”,這是該公司開展節能減排工作的出發點和立足點。
早在2013年年初,該公司負責人劉永剛就開始思考整合公司企業文化,并很快形成“3-2-1”競爭力提升體系等14條企業文化理念。經過兩年的實踐,如今獨具特色的華銀鋁文化已經逐漸被廣大干部員工所接受。
在節能減排工作中,該公司同樣注重文化的作用,希望用文化的潛移默化,增進廣大干部員工的節約意識。
“節約每一滴水,關愛生命之源”“微不足道小動作,舉手之勞顯文明”……走進該公司各生產車間現場,隨處可見這樣的溫馨小貼士。
在基層,倘若發現設備有“跑、冒、滴、漏”現象,不僅視為衛生清潔不達標,現場管理不合格,還要追究浪費能源的責任。
如今,隨手關燈、雙面打印、下班關電腦……這些細小的節約習慣也已成為該公司干部員工的自覺習慣,不僅落實在持續改進、能效管理等工作中,更融入了員工們的生活中。
好點子帶來好效益
“拿掉上煤系統滾軸篩的兩根篩軸,使煤流直接進入回轉篩,杜絕煤流撞擊滾軸篩,減少無煙煤二次破碎。同時,停止篩軸和
破碎機運行,避免破碎機處于空運行狀態。”該公司動力廠燃運車間曾算過一筆賬,這樣改造可提高原煤利用率1.84%,按年產氧化鋁190萬噸及150.8公斤每噸的焙燒入爐煤單耗計算,每年可減少煤耗6500噸,節電133萬度,可產生效益近600萬元。
2014年8月,在該公司持續改進年中總結會上,該公司負責人劉永剛開宗明義:“持續改進是保障生產經營目標的重要舉措。”
為充分調動廣大干部員工參與持續改進的積極性,該公司通過績效考核等方式,鼓勵干部員工獻計獻策,并將建議活動與各階段重點工作有機結合起來,確保提出的建議更貼近生產經營實際,更有價值。該公司技術研究分析中心經理王太軍、總工程師李徐萍等人開動腦筋,主動更換化驗儀器局部元件恢復整機功能,打破商家更換整塊電路板或控制板的維修壟斷,減少設備資源浪費,每次節約維修費用20余萬元。
科學的績效考核方式和貼近生產經營實際的好點子,為該公司開辟了一條條節能降耗的新通道。截至去年12月底,該公司各單位共申報持續改進項目2300個,已實施的93項持續改進項目(或建議)經過驗收核定,創造效益3900多萬元,實現了生產效益的最大化。
減排指標媲美同行
1月29日上午,在該公司辦公樓408室,企業管理部經理王廷軍拿出一份材料,向筆者介紹華銀鋁近三年來綜合能源消費總量情況:2012年生產氧化鋁170萬噸,消耗78萬噸標準煤,2013年生產氧化鋁190萬噸,消耗86萬噸標準煤,節約4萬噸標準煤,2014年生產215萬噸,消耗92萬噸標準煤,節約4萬噸標準煤。
這組數據顯示了該公司節能減排指標遠遠超于同行。筆者了解到,廣西壯族自治區“十二五”節能規劃中分配給華銀鋁的節能任務是3.5萬噸標準煤,而該公司前四年累計完成節能量近12萬噸標準煤,是廣西區政府下達節能任務的346%,提前超額完成了任務。
這一節能減排效果的背后,是該公司在董事會的正確領導下,在節能減排中積極采取相關措施,將節能減排一步到位甚至提前到位的結果。
該公司在做好生產經營工作的同時,積極推進環保項目建設,進一步降低生產能耗,減少污染物排放,投資1.7億元實施鍋爐脫硝和煤氣脫硫項目建設,經百色市環保局監測,改造后的氮氧化物和二氧化硫達到國家和鋁工業最新排放標準。
“去年,我們還投資了1.2億元對赤泥堆場進行干法技術改造,項目建設后可有效降低赤泥附液PH值及降低赤泥含水率,污染物排放達到或低于國家環保標準,庫區塌陷泄漏的風險也大為減小,經濟效益、環境效益和社會效益都很顯著。”王廷軍告訴筆者。