渡市選煤發(fā)電廠通過洗煤工藝技術(shù)改造實現(xiàn)高密度分選
2014-10-29來源:環(huán)球破碎機網(wǎng)
日前,渡市選煤發(fā)電廠通過洗煤工藝技術(shù)改造,實現(xiàn)高密度分選,為該廠進一步穩(wěn)定煤炭產(chǎn)品質(zhì)量提供了保障。
近來,鐵山片區(qū)三礦洗煤原煤質(zhì)量大幅提升,而渡市廠洗煤系統(tǒng)的密度往往只能升至1.55g/cm3,懸浮液密度無法進一步提高,還存在密度不穩(wěn)定的現(xiàn)象,制約了以后的高密度分選,亟待解決。
通過對現(xiàn)場工藝環(huán)節(jié)檢查,系統(tǒng)中沒有明顯的水流進入合介系統(tǒng),經(jīng)過深入觀察,531/532兩臺精煤
磁選機精礦排出處帶有水流,當(dāng)分流加大后,水流更大也更多,減少分流精礦帶水量就要小些。分析原因是懸浮液密度高,分流量中進入磁選機中的介質(zhì)量增大,導(dǎo)致入料濃度過大,滾筒上吸附的合介質(zhì)增多,把一部分水帶入了精礦,從而使密度下降。為解決密度不穩(wěn)定的問題,該廠技術(shù)人員一是在531/532滾筒兩端固定
軸承座下面墊上5mm墊片,增大磁選機工作間隙,提高處理能力,同時排精礦處滾筒和槽體之間的間隙也增大,提高精礦通過量,減少精礦帶水量,減少對循環(huán)液密度的影響;二是在528中煤脫介篩下合介段管道上增加一段管道,接入533中煤磁選機,并增加一個電動閘門,根據(jù)中煤磁選機處理量使一部分合介質(zhì)經(jīng)過磁選機分選,進一步提高精礦濃度,增加循環(huán)液密度,這樣可以減少精煤分流量,降低精煤磁選機入料濃度,改善磁選機工作效果。
通過兩項改造,現(xiàn)在該廠的洗煤工藝中循環(huán)液密度能達(dá)到1.60g/cm3,并且運行穩(wěn)定,為以后各礦煤質(zhì)變好實現(xiàn)有效的高密度分選創(chuàng)造了有利條件。
責(zé)任編輯:宋欣
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