在探索中前行——太西洗煤廠白建國(guó)勞模創(chuàng)新工作室工作小記
在太西洗煤廠,有這樣一個(gè)群體,為不斷優(yōu)化洗選工藝系統(tǒng),他們每天奔波在各條洗選戰(zhàn)線上;為攻克各類(lèi)洗選難題,他們凝聚智慧、各顯其能。今年以來(lái),他們提出合理化建議達(dá) 200余條,攻關(guān)完成技術(shù)課題20項(xiàng),申報(bào)國(guó)家專(zhuān)利4項(xiàng),洗煤車(chē)間生產(chǎn)任務(wù)月月達(dá)標(biāo),累計(jì)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益870余萬(wàn)元。他們就是太西洗煤廠白建國(guó)勞模創(chuàng)新工作室的成員們,一支有智慧、有勇氣、能擔(dān)當(dāng)?shù)膭?chuàng)新隊(duì)伍。
“挖”出來(lái)的效益
今年以來(lái),面對(duì)生產(chǎn)任務(wù)不斷加碼,原煤質(zhì)量極不穩(wěn)定等因素,太西洗煤廠洗選工藝都在經(jīng)受著嚴(yán)峻考驗(yàn)。如何提高系統(tǒng)運(yùn)行可靠性和生產(chǎn)效率,確保各項(xiàng)指標(biāo)的順利完成,一直都是工作室研究的重要課題。
“一定要充分挖掘現(xiàn)在工藝設(shè)備的潛力,既能提高原煤處理量、降低生產(chǎn)成本,還得保證回收率指標(biāo)。”做為創(chuàng)新工作室的領(lǐng)頭人、集團(tuán)公司勞動(dòng)模范白建國(guó)堅(jiān)持把這項(xiàng)工程作為工作室永久性研究課題來(lái)抓。
為了找出各洗選系統(tǒng)中存在的薄弱環(huán)節(jié),今年8月起,他帶領(lǐng)工作室成員對(duì)跳汰機(jī)主洗、中煤重介、粒煤重介、粗煤泥等系統(tǒng)的洗選工藝處理和工藝效果進(jìn)行全面普查,對(duì)每一片篩板、每一條皮帶、每一臺(tái)跳汰機(jī)的實(shí)際處理能力與理論處理能力都做了詳細(xì)比對(duì),并提出撈坑使用改造、404、411膠帶輸送機(jī)改造,402刮板機(jī)改造、末煤重介系統(tǒng)改造等10余項(xiàng)可行性改造建議,通過(guò)各項(xiàng)建議的實(shí)施,該廠洗煤系統(tǒng)運(yùn)行可靠性進(jìn)一步增強(qiáng),原煤小時(shí)處理量已由750噸增加到770噸,生產(chǎn)成本也進(jìn)一步降低。
洗煤線上“智囊團(tuán)”
人常說(shuō),“三個(gè)臭皮匠,頂個(gè)諸葛亮”,而這支由高技能人才、班組長(zhǎng)、技術(shù)骨干等64人組成的創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),已是太西廠洗選線上的超級(jí)“智囊團(tuán)”,在全體成員的共同參與下,眾多疑難雜癥在這里迎刃而解。
今年9月,洗煤車(chē)間368刮板機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)發(fā)生刮板輸送機(jī)掉道現(xiàn)象,影響生產(chǎn)時(shí)間也增加了電耗。做為車(chē)間主任的白建國(guó)看在眼里、急在心里,就在掉道現(xiàn)象多發(fā)期,每天早晨6點(diǎn)至8點(diǎn),他就會(huì)帶著車(chē)間技術(shù)人員、崗位司機(jī)到現(xiàn)場(chǎng)去觀察、研究,最終發(fā)現(xiàn)受原煤質(zhì)量變化影響,刮板機(jī)運(yùn)行時(shí)間過(guò)長(zhǎng),刮板機(jī)機(jī)頭煤泥堆積量增大是掉道發(fā)生的主要原因。
他一邊要求車(chē)間加強(qiáng)白班對(duì)刮板機(jī)機(jī)頭煤泥清理力度,夜班人員定時(shí)清理機(jī)頭溜槽,一邊要求各小組成員盡快提出解決方案,通過(guò)對(duì)工作組成員建議征集與篩選,車(chē)間最終擬定出4條解決方案,該廠副廠長(zhǎng)朱長(zhǎng)勇親自組織召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì),通過(guò)各方案比對(duì),選擇出最佳改造方案,不僅從根本上解決了刮板輸送機(jī)掉道問(wèn)題,還減輕了崗位的司機(jī)勞動(dòng)強(qiáng)度。
11月中旬,由于洗選系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)水量增大,連日出現(xiàn)工藝系統(tǒng)循環(huán)水“脹肚”事件,而大量外排煤泥水,勢(shì)必造成浪費(fèi),更會(huì)污染環(huán)境。工作室組織人員對(duì)儲(chǔ)運(yùn)車(chē)間、洗煤車(chē)間各用水環(huán)節(jié)的用水情況進(jìn)行了詳細(xì)摸排,經(jīng)過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn)是由于原煤降塵、廠房沖洗用水量過(guò)大,為確保煤泥水一級(jí)閉路循環(huán)和文明生產(chǎn)正常用水,工作室成員協(xié)同檢修中心對(duì)各用水點(diǎn)管路進(jìn)行改造,將車(chē)間內(nèi)用于文明生產(chǎn)的用水點(diǎn),全部由清水改為循環(huán)水,水循環(huán)系統(tǒng)很快恢復(fù)了正常……
為更好地發(fā)揮每一位成員參與創(chuàng)新的主動(dòng)性,提高業(yè)務(wù)水平,該工作室還開(kāi)辦了選煤技術(shù)雜談,定期組織小組成員對(duì)洗選中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和見(jiàn)解進(jìn)行交流,該廠廠長(zhǎng)葉慶春做為特邀嘉賓多次參加交流活動(dòng),為大家做技術(shù)指導(dǎo)。
多的是一份責(zé)任
“既然成立這支隊(duì)伍,我們就要利用好這個(gè)平臺(tái),用創(chuàng)新的力量創(chuàng)造價(jià)值!”在工作室成立之初,作為創(chuàng)始人的白建國(guó)就為小組成員上好第一課,從這一天起,工作室每一名成員肩上也多了一分責(zé)任。
1月11日晚,小組成員、洗煤車(chē)間副主任謝小林在值夜班時(shí)發(fā)現(xiàn)矸石產(chǎn)量比往常增加許多,這也意味著回收率必然會(huì)降低。謝小林迅速對(duì)整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行摸排,一邊與煤質(zhì)科協(xié)調(diào)對(duì)當(dāng)晚入洗原煤做檢測(cè),一邊囑咐各崗位司機(jī)在操作中多留意,發(fā)現(xiàn)是原煤質(zhì)量波動(dòng)大這一問(wèn)題癥結(jié)后,他又迅速向小組組長(zhǎng)白建國(guó)匯報(bào)情況。第二天一大早,工作組組織召開(kāi)班組長(zhǎng)、分選崗位司機(jī)專(zhuān)題會(huì)議,針對(duì)原煤情況及時(shí)調(diào)整配洗方案和洗選流程。
在大家的商議下,車(chē)間將磁選機(jī)尾礦打入粗煤泥系統(tǒng)做二次回收,以減少壓濾系統(tǒng)尾煤泥產(chǎn)率來(lái)提高回收率,增強(qiáng)了跳汰主洗、中煤再選分選密度等相關(guān)指標(biāo)控制,在不影響產(chǎn)品質(zhì)量情況下盡量提高精煤回收率。接連幾天,小組成員們都在不斷的操作中嘗試著,白建國(guó)、謝小林直接住到廠里每晚跟班,技術(shù)員李翔、陸克生常常守在現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)過(guò)一周的緊張調(diào)試,回收率從最初的89%提高到91%,看到指標(biāo)穩(wěn)定了下來(lái),他們才放心回家。
11月17日,車(chē)間精大塊過(guò)程指標(biāo)連續(xù)超標(biāo),小組成員、廠首席技工任崗聯(lián)系跳汰司機(jī)王躍、諸永軍等連續(xù)兩晚跟班,并讓問(wèn)題很快得以解決。
今后,他們還將在提高精煤產(chǎn)品產(chǎn)率、開(kāi)發(fā)超低灰純煤新產(chǎn)品、挖掘潛能上繼續(xù)探索前行,用科技創(chuàng)新的力量來(lái)創(chuàng)造新奇跡。


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